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精煉爐調節電極系統常見問題解決方案
新聞分類:  技術資訊    瀏覽:3357    日期:2012/03/25    
    精煉爐是電爐一精煉一連鑄的樞紐,因此要嚴格保證升溫時間,否則輕者干擾生產,加大能耗,重者停產。為此必須確保有功功率的輸入。

    我廠的自動電極調節采用電流控制模式,變壓器額定容量為16MV•A,一次側電壓為33kV,二次側電壓依次為330、310.3、293.1、277.5、258、241、225.5、207、190V,根據電壓值及冶煉過程的各階段需要輸入能量計算出電流值,然后根據實際生產情況調整。

    過程中可能出現:①電流設定偏低,阻抗Z=U/I,I小Z就大,這樣電極離鋼液面就較遠,不利于精煉爐的埋弧操作,弧光外露,損失電能,箱式爐對鋼包的耐材也有很大損傷,影響鋼包壽命,增加成本;②電流設定偏高,電機離鋼液面近在電爐爐底吹氫攪拌的作用下,管式電爐電極會不斷碰到鋼水,增加電極消耗,同時導致變壓器二次側短路,電流超過額定值,損壞變壓器。另外鋼水增碳嚴重,不利于其化學成分的調整。
 

   系統靈敏度與控制器比例因子Kp和電極升降比例閥死區電壓值Uo有關;①當Kp變大,控制器的輸出電壓就升高,加在比例閥上的電壓就大,箱式電爐電極的調節速度就變快反之則慢。

    ②Uo即實際輸出最小電壓,作用是使電極能及時跟蹤電流的變化而作出反應,將電流穩定在設定點附近。實際輸出電壓Ux與控制器理論計算電壓Uc的關系見圖1。 

    此增大Kp,適當提高Uo,使系統靈敏度提高,電極對電流變化的跟蹤隨之加快,雖有好轉,但還存在增碳現象,電極消耗依然很大。
        經過分析并檢查系統所有參數,重新計算設定點的電流值,發現新值均比舊值小(表1),改為新值后,鋼水增碳顯著降低(表2),問題解決。

表1

表2

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