退火爐加熱處理設備節能情況的技術改造步奏
新聞分類: 技術資訊 瀏覽:2150 日期:2012/02/03
將原爐襯重質高鋁耐火磚拆除,在其爐壁上加焊固定折疊纖維,用新型節能耐高溫硅酸鋁陶瓷耐火纖維折疊塊,折疊塊具有抗氧化、蓄熱、保溫良好、熱損失少、維修利便等長處,與耐火爐襯比擬節能20%~30%。 改造后爐子保溫機能好,升溫時間快,加工周期短,產量增加了,同時爐內溫差大幅度減小,產品質量可靠。 將原頂部重質高鋁耐火磚及角鋼拆除,用δ=5mm的A3鋼板制成“V”型槽鋼體焊接成弧頂,在其頂部增加六根縱向加固梁(用L70mm×L70mm×7mm角鋼),與爐面板、頂板,爐體周圍點焊加固增加強度,有效防止頂部在安裝后爐襯下墜。 一臺11m3燃油臺車式退火爐,主要用于抽油機鋼件的熱處理,已使用十五年,有效長度3900mm×2100mm×1400mm,受當時設計理念和用料的限制,因為建造時間早,爐墻選用了重質高鋁耐火磚砌筑,爐頂采用重質高鋁耐火磚吊掉結構,設計時沒有保溫層,燃燒系統為直噴式燃燒器,透風系統不完備,使得爐內壓力不足,這就形成了耗能增大、蓄熱慢、散熱快、冒黑煙、不能完全燃燒、熱損失嚴峻等缺陷。 加固爐門,在爐門周圍用L100mm×L100mm×10mm角鋼加固,爐門內安裝新型節能耐高溫硅酸鋁陶瓷纖維折疊塊,安裝時將折疊塊外凸爐門角鋼周圍100mm作為封面,當爐門體靠自重沿導輪下滑即位后,與爐面板擠壓形成良好的密封,有效防止散熱。 從而造成該退火爐能源利用率低、油料鋪張、對附近環境污染、升溫時間長、爐體易損等缺陷,為此對其進行改造。 將原臺車爐曲封體拆除,在臺車體上增加二道砂封體,采用δ=14mm的A3鋼板及角鋼焊接料焊接而成,臺車體采用特制高鋁磚砌筑,砌筑時盡量減少與爐體之間的間隙。 燃燒系統管路改造,因為長期使用管路老化,爐內氣壓不足,故重新布置管道,增加輸油金屬軟管、供氣金屬軟管、燃油調節閥、空壓機,增加壓縮空氣管道系統。 上一篇: 多種電爐冶煉鋼鐵的基本基礎操作 下一篇: 馬弗爐電爐介紹及用途來歷等詳細說明
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